铅酸蓄电池自主创新促企业转型升级

2013年05月13日 14:7 9522次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯


  节能降耗的一本新账
  采访中,河南超威总经理柴成雷和安徽南都(华宇)电源有限公司总经理黄建平以折中的方法,向记者讲述了“一锅四机”的节能降耗效果:“一锅四机”使用的熔铅炉的体积和以往4个熔炉体积之和相比减少了37.5%,这大大降低了熔铅的能耗;同时,熔铅炉体积减小后用铅也更及时了,降低了铅液出渣率,节省了原材料。以往“一锅单机”个体功率在30千瓦,“一锅双机”为45千瓦,而“一锅四机”仅需60千瓦,那么,“一锅六机”和“一锅八机”电耗则更小。按目前行业中一个中等规模的公司电耗核算,以往“一锅单机”每天耗电量约324度,每月耗电大约为1296度,而“一锅四机”与“一锅单机”相比,可直接降耗17%左右,每天节约电量约216度,每月则节省电量约在6480度。其次,劳动用工也明显减少。再次,工人劳动卫生、环境压力也有效地得到了改善。
  对于滚剪、自动刷片和包片生产工艺设备的改造、提升。多家大中型企业技术人员告诉记者,此前这道生产工序在整个电池生产制造过程中,是环境卫生条件较为突出的一个环节。将固化(烘干)后的蓄电池极板(大片)进行锯片分开,然后进行打磨、称片,这些基本工序完工后再将极板用隔板纸进行包封,以起到隔离的效果。这道工序不仅耗费大量的人力、财力,而且生产效率低下,材料成本等也损耗较大,同时还会给环境带来一定影响。在这次采访中,大部分中等以上规模生产企业实现了自动或半自动化。在河南超威除包片实现自动化,滚剪分片和自动打磨、称片几道工序也都实现了在密封状态下的全自动化生产。从该公司相关技术人员给出的数据看,此前仅滚剪 大刷片 小刷片8条生产工序2班人就需300多人。经过几次改进后,工人从300多人降到了目前160多人,人员下降近一半。如今,通过工艺改造,减少了一台二道滚剪设备,一条生产线只需8人。像这样通过设备优化、人员合理配置,改善后的生产效率比此前大小刷生产模式提升了146.4%。该生产工艺从能耗方面看,改善前,8套滚剪设备生产3.6万套的极板产能耗电5000多度;改善后,9套滚剪设备生产4.2套极板仅需1800多度电。由此比较,通过生产设备、工艺的改造和提升,在产能提升了16.7%的情况下,每月(30天)节约电能约9.4万度。特别值得一提的是,通过对生产设施、设备和工艺的不断提升、改进,不但可有效控制环保问题,还可有效提高生产效率,降低成本、能耗,节省大量的劳动成本。
  在湖北骆驼集团股份有限公司,该公司副总裁路明占向记者介绍说,骆驼集团充分采用了蓄电池极板拉网生产技术,兼顾传统的铸板机和涂板生产线,一条生产线可以达到传统铸板机10台的效率;而在节约原材料方面,由于其特殊的工艺与先进的铅带连铸连轧现结合,可以生产出重量更轻,性能更好的板栅。因此采用此工艺生产的极板比传统的铸板方式节约铅耗30%,采用此种极板生产的电池,铅耗由原来的15千克/KVAH左右降到12.5千克/KVAH左右,以襄阳公司年产1000万KVAH计算,每年节约铅耗2.5万吨。对于全自动装配生产线来说,骆驼采用了英国TBS公司蓄电池装配生产线,该生产线具备功能强(该设备集包封配组、极群组汇流排铸焊、电池槽打孔、极群组入槽、大盖热封焊接、端子焊接机以及工序在线检测于一体,一条生产线即可完成蓄电池的全部装配作业)、自动化程度及效率高(由于各工序之间全部采用机械手和自动输送系统相互联接,除了人共完成上板和上槽盖外全部工作均采用了数控自动化完成,每分钟生产电池4-5只,比传统方式提高效率1.5倍,人员减少2/3)等特点。

 

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责任编辑:小贝

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