驰宏锌锗:西部企业节能减排新样本

2010年02月05日 9:15 13012次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯


  战略抉择
  据介绍,2006年驰宏锌锗通过循环经济试点工作的推广,为公司增加1.33亿元。其中,像利用二氧化硫烟气制酸,年收入可增加7800万元。而利用生产过程中产生废水、废气、废渣一年可为公司减少支出5000多万元。
  这样一来,既减少了废气的排放量,还给企业增加了效益。
  在驰宏锌锗,不光废气可以回收制酸,就连生产过程中产生的废水经过处理后也用来浇花、养鱼,循环使用。行走在厂区里,道路两边花木成行,绿树成荫,靠的也是从处理后的工业废水中汲取的营养。
  采访中记者了解到,大量的废渣对驰宏锌锗来说同样也是一个不小的宝库,各种冶金废渣在经过高温处理后已经全部回收利用。一部分作为建材添加剂外售,另一部分作为回填料对井下采矿空区进行填充。特别是水淬渣回填采空区的做法,让企业每年至少多采了7万吨矿石,大大提高了回采率,还有效保护了地表环境。
  改革开放30多年的历史经验告诉我们,提高科技自主创新能力,实现从市场换技术、资源换技术到自主创新技术的转变,是从根本上转变增长方式、解决云南面临的经济发展相对落后问题的必由之路。
  近年来,驰宏锌锗先后获得了“全国绿化模范单位”、“云南省劳动关系和谐企业”、“云南省境内改革开放三十年典型题材征集评选最具影响力十大企业”等荣誉。
  公司还以学习实践科学发展观活动为契机,实事求是地看待金融危机对企业经营带来的影响,结合市场及公司生产经营实际,提出了一系列应对措施,不仅使公司应对金融危机初见成效,而且在内部管理上实现了管控执行力、市场竞争力、成本竞争力等“六种能力”的提升。
  据介绍,资源是驰宏锌锗发展的命脉,规模经济是企业的发展基础。因此,对于资源利用水平、合理开采、充分回收伴生成分的前提下,加强深部和外围资源的勘探一直是公司的重要工作。2001年以来,公司探获铅锌金属储量300多万吨,极大地延长了矿山服务年限,实现了生产金属量增加,资源保有储量增加,资源增加储量超过了消耗储量。
  其次,驰宏锌锗的硫化矿采用“机械化上向和下向进路胶结充填”采矿工艺,锌冶炼采用“深度净化——长周期——大极板电解”技术,在国内率先实现自动剥锌的应用;粗铅冶炼采用顶吹沉没熔炼技术(ISA)与富铅渣鼓风炉熔炼技术(YMG)进行创新组合(ISA-YMG);“铅锌冶炼渣的烟化吹炼”技术;低浓度“二氧化硫的氨酸法”富集回收技术等,使采矿损失率、贫化率、冶炼回收率大幅度提高,为高效利用有限的资源奠定了基础。
  在减排方面,驰宏锌锗每年减少SO2排放量5万吨以上;充填采矿废石、选矿尾矿、冶炼水淬渣33万吨;选矿回水利用率80%;其中曲靖冶炼厂废水实现零排放、每年减排废水300万吨;在降耗方面,公司的水耗、电耗及其他综合能耗都较同比有了明显下降。
  节能不再是权宜之计,而成为一种战略抉择。一直以来,驰宏锌锗坚持以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以“低消耗、低排放、高效率”为目标,转变“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长方式,不断提高自主创新能力,有力地推动了企业持续、快速、和谐发展,实现了增产、增储、高效的发展模式,取得了减排、降耗、循环(利用)的初步成效。

 

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责任编辑:彭薇

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