恩菲液态铅还原技术开辟铅冶炼技术新径

2010年06月12日 14:24 10061次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯


  ——液态铅还原技术将续写铅冶炼新篇章
  继氧气底吹熔炼—鼓风炉还原炼铅工艺开发成功后,中国恩菲随即开展熔融还原技术的研究工作,并制订了多个技术发展路线,其中侧吹还原技术于2005年10月获得国家发明专利授权,2007年4月,中国恩菲与济源金利公司签订了联合开发工业化装置合同。
  2008年2月,根据《国家发展改革委办公厅关于组织实施2007年度重大产业技术开发专项的通知》(发改办高技[2007]3194号)要求,国家发展改革委经过组织专家审理,正式批准中国恩菲申报的“液态铅渣直接还原炼铅工艺与装备产业化技术开发项目”列入国家高技术产业发展项目计划。从此,该项目被确定为国家重大产业技术开发项目,国家发改委拨付专项资金予以支持。
  此后,由中国恩菲工程技术有限公司组织实施技术开发工作,三家企业参加,实施两个技术方案,划分为四个子课题。项目主要开发内容为改进氧气底吹熔炼工艺装置;开发液态铅氧化渣直接还原技术等。项目预期目标:1、降低工艺生产能耗、减少生产环节和节省建设投资,进一步改善炼铅环境;2、粗铅单位产品综合能耗由原来的380㎏bm/t粗铅降到280㎏bm/t粗铅;3、粗铅冶炼回收率98.5%等。
  在深入研究冶金原理,反复论证技术方案的基础上,中国恩菲于2008年7月完成工业装置的设计工作,2009年2月,该装置在金利公司底吹车间预留场地上建成,进入工业试验阶段。在工业试验过程中,公司专家和专业人员同济源金利公司技术人员一道,对还原炉结构、喷枪结构、安全操作措施及配套系统进行了重大改进,对工艺操作参数反复摸索和优化,终于在2009年10月实现了连续稳定生产,底吹炉产出的熔融铅氧化渣全部直接流入到还原炉处理,鼓风炉彻底停用。
  和鼓风炉还原工艺相比,熔融侧吹还原技术采用廉价的还原剂代替价格昂贵的冶金焦,铅冶炼能耗和生产成本大幅降低,粗铅系统的生产能耗低于200kg标煤/t粗铅。同时,还原炉的环保较鼓风炉显著改善。尤为可贵的是,还原可控,渣含铅稳定在2-3%,铅渣分离效果好,直接回收率高,按投入产出实物计算达97%以上,关键工艺指标优于鼓风炉的操作指标。和其它还原技术相比,具有明显的技术和经济优势。
  液态铅直接还原工艺技术,是中国恩菲“氧气底吹熔炼——鼓风炉还原炼铅新工艺技术”的再创新和发展,通过该项目的实施,在铅冶炼工艺技术领域进一步实现节能减排、提高资源利用率和实现低污染炼铅短流程的目标,使整体技术与装备水平达到国际领先,进一步巩固了中国恩菲技术优势。

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责任编辑:小贝

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