葫芦岛锌业各单位一季度生产运行良好

2010年05月24日 16:42 4484次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯


  一季度,电解锌厂锌品作业区以质量成本为中心,以完成各项生产定额为轴,严抓安全、质量、设备管理,使得一季度热镀锌的生产水平再上新台阶,创造了喜人的成绩。
  硫酸厂通过强化内部管理,狠抓制度落实,各种产品总量继续保持平稳上升趋势,一季度硫酸超产1059吨,混合矿锌量超产689吨,酸化矿超产751吨,在超额完成产量计划的同时。也满足了精锌和电解锌厂的生产,为完成全年奋斗同标开了一个好头。
  一季度,制团车间全体干部职工克服困难,追求精料、精艺、制精品团矿的更高标准。他们积极平衡矿源,压缩检修计划,强化岗位操作。把粘合剂的加入、制团机工艺条件调整作为工作重点。他们严把干团工序入库质量关,严格控制送风干燥层,加强了返回物和洗煤仓的管理,实行返回物配料“专餐制”,以满足每个系统的不同需求。他们严格按比例搭配使用物料,做到均匀、平衡,并建立了出仓返回物含锌、含碳品位指标考核制度,确保含锌量含碳量的有效控制,减少因返回物质量波动对团矿化学质量乃至蒸馏系统的影响。
  一季度,该车间各项定额指标均按计划完成,其中碳倍数合格率完成88.71%,为下道工序的优质高产奠定坚实基础。
  精锌冶炼厂蒸二车间一季度蒸锌超产780.58吨;渣含锌比计划降低0.3%;直产率超计划0.23%;炉日产量超计划0.9吨,圆满完成各项生产任务,实现首季生产开门红。
  在夺取首季生产开门红的同时,该车间进一步细化了炉体的维护工作。他们根据炉体运行情况,加大了日常检查频次并设专人上夜班补炉,提高补炉及时率;针对三站磨的补炉灰粒度大的问题开展攻关活动,摸索出最佳补炉灰浆配比,使补炉质量得到了提高。严格控制冷凝加排系统操作,根据炉体状况参照罐口气体成份分析,合理控制排出送风,实施特护办法严格控制罐口压力,据统计,今年蒸馏炉运行周期超计划38天,实现了高质量长周期运行。
  为了完成公司及电解锌厂下达的任务,电解锌厂电解作业区从加强管理。细化操作入手,多方采取措施提高产量,该作业区精心组织阴阳两极的周转和平整,使两级运转始终保持良好的状态,并针对十几项工艺操作进行检查和强化,确保各种技术指标的完成。一季度,该作业区阴极锌超产2166吨,创历史最好水平。

责任编辑:彭薇

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