从操作工到高级技师

———央企劳模王永伟的细节法则

2014年05月19日 13:30 22935次浏览 来源:   分类: 有色专家   作者:

 
  在中铝河南分公司氧化铝厂同事们眼里,王永伟是位名副其实的磨机“土专家”:在平凡的岗位上,他书写出了美丽人生,实现了从操作工、状元郎到高级技师、央企劳模的多级跳!
  以他名字命名的“王永伟格子磨三勤一控操作法”,降低了劳动强度,提升了工作效能,受到员工们交口称赞;
  他提出的“改造给料器“S”型板,避免给料器堵塞”建议,解决了给料器容易堵塞的难题,延长使用寿命30%~35%;
  针对格子磨矿浆泵机封水压不稳导致的经常性漏水、漏料现状,他提出机封水自循环加压改造的建议,每天节约新水386吨,间接效益高达262.8万元;
  作为班长,他带领的班组员工在厂工会开展的“星级指标挑战赛”中,取得了“大满冠”和“十连冠”的佳绩;
  ……
  “作为基层一线员工,面对成熟的生产工艺,大的创新改造很难,这就需要我们更多地关注生产细节,发现问题、解决问题。”谈起对工作的感受,王永伟总结道:“只要用恒心、责任心、细心来工作,就会有快乐、有收获。”
  1990年,21岁的王永伟毕业分配到氧化铝厂原料区域当了一名磨工,在这里一干就是24年。为了尽快熟练掌握设备运行状况,每逢区域有设备检修,王永伟不论当班与否,都会赶到现场,近距离观察设备“内脏”。“这样能更直观地了解设备构造,熟悉设备性能。”王永伟说。因为勤奋、用心,他很快脱颖而出,成为区域的“技术能手”。
  2012年6月的一天,4#格子磨细度指标大幅波动,当班员工用常规检查方法进行问题排查后,没有查出原因。王永伟傍晚6点多接到电话,立即进厂仔细查看操作记录、磨矿浓度等数据,根据经验,王永伟判断可能是旋流器出了问题,但查看旋流器压力在正常范围内,底流喷洒状况也没有明显异常。
  他耐心对旋流器各旋流子的喷洒状况进行仔细观察,其中一个旋流子喷洒形状的细微变化,引起了他的注意。果然,旋流子底流管里卡有一粒长约5cm的焦炭颗粒,从而造成了流程“短路”。小颗粒取出后,设备重新启动,生产恢复正常。
  近几年,由于矿石质量原因,矿石可磨性下降,磨矿过程中摇磨次数增加,能耗上升。王永伟凭着丰富的工作经验,与同事们一道细心摸索,总结出了以他名字命名的“王永伟格子磨三勤一控操作法”,平均每月减少摇磨时间60个小时,年降本30多万元,该操作法随即在全厂磨机岗位广泛推广,极大地提高了矿浆细度合格率和磨机产能。“看到生产中存在问题,大家都很着急,这就需要凭着强烈的责任心和过硬的技能,去有效攻克它。”王永伟由衷地说。
  2013年4月,选矿区域新增2#、3#磨机试车,由于这2台磨机是闲置设备盘活、重新组装而成,存在先天缺陷,开启后指标大幅波动,产能较设计产能差距较大。
  在磨机圈内小有名气的王永伟被厂长点名,参与指导试车工作。刚到试车现场,他就一头扎进磨浮厂房,从最初的2#磨装球配比方案,到项目各细节的完善,对整个磨机系统问题深入排查诊断,提出17项工艺流程改造建议,同时现场跟踪观察、反复调整,直至达到最优效果。在他的指导下,选矿新增2台磨机总下矿量由最初的70t/h达到110t/h水平,-200#筛下细度指标合格率达到88%。
  一个人的价值,不是看他一生中能做多少惊天动地的事情,而是看他在平凡的岗位上如何把自己分内的事情做实、做好、做精,这就需要有持之以恒的坚持精神。正如王永伟所说:“做一项工作,不能凭一时的激情,特别是在实际生产中,经常会遇到难以逾越的瓶颈,不是一天两天就能解决的,它需要持续地去关注、深入地去解决。我喜欢做有坚持的人。”

责任编辑:宁天

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。