走技术创新之路破行业发展之困

———访河南省豫光锌业技术骨干王建兵

2014年05月24日 22:59 23474次浏览 来源:   分类: 有色专家   作者:

 

 

  王建兵,男,19977月毕业于焦作工学院通风与安全专业,本科学历,工程师。参加工作以来,他从一名普通职工做起逐步成长为基层的生产技术骨干。2007年被评为豫光集团劳动模范,2009年获得济源市劳动模范荣誉称号,2014年获得河南省劳动模范荣誉称号。

  56日上午,笔者到豫光锌业公司锌业二厂对王建兵进行了采访,作为一名技术骨干,他对于技术升级和工艺革新有着丰富的经验和独到的见解。

  笔者:在全国同行业普遍不景气的情况下,锌业公司仍然取得良好效益,您认为主要得益于什么?

  王建兵:这是由于公司进行技术创新、改造和不断降低加工成本。在湿法炼锌中,我们重点关注电耗和大宗辅料消耗,它们在加工成本中占比较高,我们要做的就是尽力节约其生产和加工成本。

  2009年的时候,锌业二厂析出锌焦流电单耗为3160/吨析出锌,现在是3060/吨析出锌,每吨析出锌降100度电。平均每年降20/吨析出锌,年节约电费150余万元。同时通过错峰用电,目前电解综合电价完成1817/吨析出锌,较去年节约38/吨析出锌,预计全年可节约电费450余万元。

  在锰粉、碳酸锰、亚铁等大宗辅料消耗的管理方面,公司主要进行技术创新。通过对《湿法炼锌系统杂质铁的综合利用研究》项目进行攻关研究,于20123月份,停止了硫酸亚铁的使用,每年降低亚铁使用量约5000吨,为公司节约成本100万元。

  此外,公司通过积极开展《湿法炼锌系统锰资源高效利用》科技项目研究,实现了消耗大幅降低。目前碳酸锰单耗7千克/吨析出锌,较去年下降12千克/吨析出锌,锰粉单耗23千克/吨析出锌,较去年下降6千克/吨析出锌,年节约锰粉消耗700余吨,碳酸锰消耗250余吨,共计节约成本220余万元。

  笔者:您认为锌业公司最大的利润来自哪里?

  王建兵:公司利润主要来自于小金属回收。例如铜、镉、铟、银、铅、钴。主要方式是提高直收率,通过这几年的努力,铜直收率由2009年的36.6%提高到现在的42%,镉直收率由76%提高到85%,铟直收率由45.8%提高到65%,银直收率由56%提高到64%。这些都为公司创造了相当不错的利润。

  今年还有一个改造项目,目的是开发新产品镓、锗,因此公司后续的效益会更好。

  笔者:锌业二厂提出的“渣不落地、水不外流”的清洁化生产理念,目前已在全公司推广,你们是怎样抓清洁化生产的?

  王建兵:在环保工作形势日益严峻的今天,环保工作直接影响着企业的生死存亡。针对锌业二厂槽罐多、管线长、槽罐清理和管道维修难度大的情况,我们创造性地提出了“流态化清槽法”——定期用液体冲洗,直接用泵打,这一方法的使用大大减少了系统转运渣量,减少了有价金属的损失,同时我们还发明了管道维修回收液体小车,避免了液体外流,践行了 “渣不落地、水不外流”的理念。

 

 

责任编辑:宁天

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。