山东铝氧化铝厂“优胜劣汰”降电耗

2014年08月22日 16:10 2570次浏览 来源:   分类: 科技创新

近日,中铝山东企业氧化铝厂大力实施精益管理,在降低动力费用上下功夫。他们通过对电动机实施“优胜劣汰”的市场法则,改变了以往“大马拉小车”的现象,实现了年化收益100万元以上。
今年以来,受经济形势下行趋势影响,氧化铝市场持续低迷,给氧化铝生产带来很大困难。挑战面前,该厂严格落实市场化标准,眼睛向内转变思维挖内潜。该厂工程技术人员从拓展电机管理新思路入手,严格按照市场标准“选才用才”。他们通过对在线运行电机的摸底排查、诊断分析,得出了动力费用约占氧化铝制造成本16%的结论。因此,降低动力消耗成为压缩成本费用的关键。为此,他们采取果断措施,调动技术骨干联合攻关,将不适应市场要求的电动机进行更换、撤离和淘汰,拉开了解决“大马拉小车”问题的帷幕。
氧化铝厂科技人员根据原料区动力电消耗约占全厂20%的实际,就把攻关的重点放到了这里。分厂科室及工区技术人员,根据现有生产情况,采取分片推进的方式,冒着高温和酷暑,奋战在管道间、设备旁,对每台电机的使用效率进行排查测定,并将不适合生产的电机进行登记造册,列入逐步更换名单。通过不懈努力,工区共统计出在线运行的63台电机的额定电流,并按岗位编制出功率与电流对照表,在岗位上实行目视化管理,让操作员工在日常工作中对照“电流对照表”统计出低效电机设备;工区动力员再对低效电机进行电流测定观察、确认。经诊断,他们发现泥浆泵、热水泵等17台设备电流效率不足70%,并在分析主要原因的基础上,将它们列为低效设备,加快推进整改措施的落实。
在此基础上,该厂根据诊断结果,把更换低效电机降电耗,纳入到降低氧化铝动力能源消耗的TIPs计划中,有步骤、有计划地选择合适的电机逐步予以替代。到今年5月底,已完成对12台低效电机的更换和改型,每吨氧化铝降低溶出沉降电耗3.0kwh;六月份溶出沉降系统电耗完成17.18kwh/t-AO,超额完成20kwh/t-AO的目标,创历史最好水平,实现年化收益116万元。(韩延春)

责任编辑:宁天

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